编者按:本文由王武鹏颁发在〖炭加工与综合利用》期刊上,原标题为“ZM400矿物高效分选机在阳煤集团的利用”。本平台选用时内容有删减,配图凭据内容斟酌拔取。在此,对文章作者暗示感激。
阳煤集团五矿选煤厂商品煤出产能力为680万t/a,重要产品有筛末煤、洗中块、洗幼块、3号喷吹煤,副产品有压滤煤泥、干燥煤泥、中煤、矸石。
选煤出产工艺为:幼于90mm原煤跳汰分;0.5~0mm物料先入3台角锥池,经分级旋流器分级后,底流进入4台煤泥筛,溢流进入一次浓缩机。一次浓缩机底流经分级旋流器分级后,底流进入5台高频筛。一次浓缩机溢流作循环水。高频筛筛下水及分级旋流器溢流进入二次浓缩机,二次浓缩机底流进入压滤机。
1、问题分析
1.1 原煤质量逐年恶化
五矿采区集中在南翼和中央区,随着采区结构产生沉大变动,整体煤质进一步恶化。南翼采区占比62%,末煤均匀灰分根基维持在36%,热值在18.81MJ/Kg。当现有洗选系统进入的末原煤量大时,压滤循环功夫由45min增长到90min以上,且存在滤饼夹生、水分较高、循环水浓度恶化等问题?杉,现有煤泥水系统不能满足出产需要。
1.2 部门原煤水分较高,造成筛分效能较低
五矿井下开采原煤的正常水分在5%~7%,当井下为了防尘而进行洒水作业时,原煤水分即产生颠簸,部门时段原煤水分超过10%,此时原煤分级筛效能降低,大量南翼末煤进入洗选系统,导致煤泥水系统负荷急剧增长,循环水恶化严沉。
1.3 低热值末煤不能铁路装车运输销售
凭据环保要求和市场需要,热值在18.81MJ/Kg的末煤根基不能铁路装车销售,现实销售时,为保障电煤发热量,掺入了精煤产品,降低了经济效益?缶胖誓┰褐鹉晗骷,可用于掺配的洗精煤越来越少,选择一种合理的出产工艺提高末煤质量已火烧眉毛。
2、末煤洗选工艺的选择
2.1 利用现有洗选系统挖潜的可能性
对现有洗选能力进行测定。选煤厂主洗系统:选取单一的不分级(90~0mm)跳汰主洗+跳汰再洗工艺,使用4台SKT-27型号跳汰机,“三用一备”出产模式,单机设计处置量270~500t/h,受煤质影响,目前现实处置能力为300t/h,年入洗能力为475.2万t。通过耽搁运行功夫,跳汰系统现实洗选原煤540万t/a,已经超负荷运行,在不影响矿井出产的情况下,选煤厂处置能力的挖潜已经到了极限。煤泥水系统:五矿选煤厂煤泥水系统一次浓缩选取?30m浓缩机3台,二次浓缩选取?24m浓缩机2台,进入洗选系统的南翼末煤量增长后就会造成洗水恶化;因而,在不增长浓缩系统处置能力的情况下,进入系统的煤泥量不能再增长,对末原煤的处置能力也不能再增长。
以上注明,现有跳汰洗选系统已满负荷运行,煤泥水系统处置能力不能满足出产要求,现有洗选能力提升潜力有限,利用现有系统挖潜不能满足现实出产必要。
2.2 南翼采区末原煤筛分试验
南翼采区末原煤筛分试验资料见表1。
由表1能够看出,末原煤灰分为36.17%,属于中灰分煤,硫分1.5%,属于高硫煤。原煤组成中各粒级散布不均匀,各粒级灰分根基上随着粒度的减幼而降低,注明煤较软;原生煤泥含量较高,产率为14.99%。
南翼采区煤泥筛分试验资料见表2。
由表2能够看出,煤泥灰分随着粒级的降低而升高,幼于0.075mm粒级含量较高,占幼于0.5mm粒级的68%,注明煤泥泥化严沉。
2.3 湿选和干选两种规划的选择
由于南翼采区已成为五矿重要采区,采区末原煤泥化严沉,不合适选用湿法洗选。五矿选煤厂洗选系统原设计没有单独的末煤洗选系统,为保障块煤量,进入洗选系统的原煤只能出精煤产品,而选煤厂经过积年屡次刷新后设备装置紧凑,在不影响现有出产的情况下已无刷新成末煤排矸洗选系统的可能。
结合以上分析,五矿选煤厂末煤提质分选工艺难以选用湿法洗选系统,只能选取干选工艺。
2.4 ZM矿物高效分选机
ZM矿物高效分选机选取?榛杓,结构单一,分选成效好,自动化水平高,技术利用成熟,已被中国环境;げ菲兰壑行娜现の泄肪潮;げ,并在国内很多选煤厂成功利用。
3、ZM400分选机的道理和特点
3.1 ZM400分选机道理
物料在床层上进行阶梯式旋转活动,在阶梯区间进行沉复分离,各阶梯区间凭据物料的组成分歧,形成拥有密度差距的流态化自生分离介质层;流态化分离介质层的厚度及流化水平分歧,导致被分离物料在各阶梯区间介质层中的埋没深度存在差距,分歧密度的物料在各阶梯区间实现分离。出产系统当选取落料点密封、喷雾降尘和引风除尘的结合降尘措施,粉尘无表溢,除尘器回收的煤粉混入精煤产品中。
该设备选取阶梯式分离道理,每个阶梯区间内物料流化分层,同时增长击振力,加强物料按密度分层成效,低密度物料先越过溢流堰被排出,渣滓物料进入下一个阶梯区间再次进行分选,直至分选结束,排出沉矿物。
3.2 ZM分选机机能特点
用于末煤干选的ZM分选机拥有以下特点:
(1)分选精度高;
(2)整系统封关负压运行,无传染物溢出,环保成效好;
(3)床面可建复、可更换;
(4)二次减震设计,大梁防震,无需土建基;
(5)自动化水平高,可归集到调度集控系统节造;
(6)高粉尘浓度除尘系统,处置后净化空气可达标排放。
4、ZM400分选机在五矿末煤干选系统的现实利用
末煤干选系统幼时处置末原煤400t,按每年出产330d,每天出产16h计,年处置末原煤210万t。
4.1 干选系统组成和工艺流程
末煤干选系统由原煤受煤系统、风选系统、除尘系统、粉煤回收系统组成。五矿使用的干选机入料粒度0~13mm,处置能力400t/h。
在五矿南煤台内新增一套末原煤受煤系统,末原煤通过受煤系统运输至干选系统,干选系统选取?榛杓啤⒆爸,表加钢结构表罩,安全、环保。干选车间内分选出精煤和尾煤产品,干选精煤通过胶带运输机落至北煤台,铁路装车表运;干选尾矿产品通过胶带运输机运输至南煤台,与跳汰系统中煤、劣质末原煤掺配后运输至矸石电厂;同时,选煤厂设有矸石单独表排通路,当矸石电厂需要量降低时,能够单独表排矸石。
系统选取落料点密封、喷雾降尘和引风除尘结合降尘、除尘工艺,粉尘无表溢,对环境无传染;除尘器回收的煤粉能够单独排放,降低对环境的影响。
4.2 干选系统特点
(1)?榛杓,装置便捷;
(2)原煤适应性强,适合高密度排矸;
(3)不增长动力煤产品水分,没有湿法选煤灰水相抵景象;
(4)工序单一,设备台数少,治理单一,劳动效能高;
(5)商品煤产品水分低,适合出产水分要求严格的煤炭产品。
4.3 干选系统成效分析
干选系统工业性试验汇报见表3。
从表3可分析得出,使用干选系统对五矿末原煤提质后,得到发热量大于21.54 MJ/Kg的优质末煤和发热量幼于21.54MJ/Kg的劣质末煤,产率别离为62.93%和37.07%。发热量大于21.54 MJ/Kg的优质末煤铁路装车表销,发热量幼于21.54 MJ/Kg的劣质末煤与中煤、部门劣质末原煤、部门优质末原煤掺配混合,形成发热量14.63~15.47 MJ/Kg的掺配电煤,供矸石电厂使用。
4.4 选煤厂实现矿井原煤全入洗
(1)干选系统与跳汰系统结合,实现了矿井原煤全粒级分;提高了精煤产品质量,不变了末煤质量,同时提高了块煤、精煤洗选效能。
(2)跳汰、干选系统组合工艺优势,一是不扭转原有水洗系统,各系统独立运行;二是实现全粒级分;三是不增长末煤水分;四是降低出产成本;五是产品结构矫捷,提高了块煤产率。
4.5 干选系统的环保性
(1)粉尘治理。尺度化除尘系统设计,满足粉尘排放国度尺度;厂房、胶带走廊、转载点等选取密封除尘;单级和多级除尘系统;操作空间净化,二次除尘;严格粉尘网络和治理,预防二次传染;粉尘产品单独储运和销售。
(2)噪声防治。系统封关,风机单独隔离;封关设施内涂隔音降噪资料;ZM分选机微风机基础选取减震设计。
(3)防爆规范。严格依照〖矿安全出产规程》和有关规范进行电气防爆设计;煤尘集聚设施如封关厂房和走廊、仓、除尘器集尘斗、库等都设有防爆设施。
4.6 产品平衡表
五矿选煤厂选取干选系统后的产品平衡表见表4。由表4能够看出,产品结构平衡,寂仔满足铁路运输的优质末煤,又有精煤,无需再地销末煤,环保效益好,商品煤均匀价值得到了提升。
4.7 社会效益
五矿选煤厂增建末煤干选系统后,提高了阳煤集团五矿的资源回收率,削减了因排矸量增长而对周边产生的环境传染,适应了上级有关环保治理的政策要求,是切合当前局势的一项环保工程和效益工程。
5、结语
ZM矿物高效分选机是一种技术成熟的煤矸分选设备。末煤干选系统拥有投资和运行成本低、智能化水平和分选效能高、占地面积幼、组装投产快、?榛杓啤崆ㄡ愣憬荨⒏咝Щ繁5忍氐。该系统有效提高了末煤发热量,提升了商品煤的市场竞争力。阳煤集团在五矿选煤厂初次引进ZM矿物高效分选机并获成功,添补了阳煤集团干法选煤的空缺,并获得显著效益。该项目对阳煤集团其他选煤厂的技术刷新,拥有很好的借鉴价值和推广意思。
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